阳春新钢铁铁前系统因地制宜发展新质生产力,为打造节能、低碳、绿色、安全的品质工程,由中钢石家庄工程设计研究院有限公司总包建设的球团项目,采用链篦机-回转窑焙烧工艺以及行业先进装备和自动化控制技术,实施烟气脱硝治理达到超低排放要求。自2023年底投产以来,球团车间克服全新设备磨合期的影响,持续改进,不断创新,采取积极有效的措施,降低事故数量,极致释放产能,实现了多项指标的突破,为优化高炉炉料结构,降低高炉能耗发挥了重要作用。
瞄定目标,生产突破。球团车间不断优化工艺和设备改造,提高设备运行稳定,提升球团矿产质量。通过与原料车间实时沟通铁精矿水分变化,及时调整烘干机干燥温度,稳定混合料出料水分,不断摸索膨润土最优配比和造球加水量,持续改善生球质量。对回转窑用六通道燃烧器设备改造升级,实现了全煤气焙烧,为稳产高产创造了条件。2024年以来,球团生产停机时间大幅降低,7月、8月、9月连创新低,球团矿产量连续四个月刷新月产纪录,9月份更是创造了零事故停机、月产17.6万吨的好成绩。
提高配比,极致创效。该车间以“劳动竞赛”为抓手,大力推进提产保质工作,各工段比学赶超,各岗位注重细节,持续优化生球合格率,促进产量纪录不断刷新,为大幅增加球团入炉比提供了有力支撑。高炉的自产球配比提高到30%以上,创效100万余元,成本优势不断凸显。对球团烟气进行了SCR脱硝 链篦机预热两段喷淋氨水SNCR脱硝、湿法脱硫系统运用,目前烟气SO2排放值为15毫克/立方米,NOx排放值为33毫克/立方米,颗粒物放值为2.5毫克/立方米,均达到国家超低排放标准。
精益管理,标准操作。球团车间加强精益管理,完善标准化操作,全面细化产量、质量、成本管理,持续开展挖潜项目攻关,结合生产实际探索低价缺陷矿的成矿机理,全力推进预配料仓气体清仓装置改造,在确保球团矿产质量的前提下,最大限度稳定低价矿配比,进一步降低球团生产成本。树立生产组织与工艺控制一盘棋思想,建立链篦机机速与相应料层厚度相匹配的热工制度,快速处理质量波动,成品合格率稳定在99%以上。
技术创新,持续改进。该车间深挖内潜,开展膨润土替代工业试验,摸索最优替代比,降低膨润土用量,促进了熔剂成本的降低。利用检修时间对摆式布料器运行模式进行技术改造,优化调整大小球辊筛间隙,改善了生球的均匀度和链篦机的透气性,提升了生球合格率,使生产持续稳定顺行,为培育新质生产力、降低铁前工序成本加装了“新引擎”。(王成龙 孙成银 许森)