新钢集团炼铁事业部近期对两台360平方米烧结机筛板进行筛缝改造。此次尺寸改造幅度仅有0.5-1毫米,却换来了每月降低燃料消耗360万元的成效。
烧结矿作为炼铁生产的重要原料,在新钢高炉用料中占比达80%左右。降低烧结矿成本对降低铁水成本至关重要。如何提高烧结成品率,降低燃料消耗一直是烧结工序,乃至整个炼铁事业部降本工作的重心。炼铁事业部在对烧结矿进行日常抽查时发现,成品矿在进仓前的筛分整粒工序中,由于返矿筛筛板尺寸偏大,使用时间较长,存在磨损的情况,导致筛出的正常成品矿大于5毫米粒级比例超过了16%,对烧结矿成品造成了极大的浪费。
烧结矿粒度过筛是一个至关重要的环节。通过筛分,不但去除过大或过小的颗粒,确保烧结矿的粒度均匀,还可以提高其在高炉中的冶炼性能。在找到问题的根源和影响因素之后,炼铁事业部迅速制定了针对性的解决方案,调整烧结机筛板尺寸,将三排筛板的筛缝尺寸由9、5.5和5毫米,分别调整为8、5和4.5毫米。尽管改动尺寸只有0.5-1毫米,但是成品率却得到显著改善。正常成品矿的筛出比例迅速降低到了8%,仅为原来的一半,对应的成品率也由2024年上半年的63%稳步提升至11月的68%,同时固体燃料59.57千克/吨下降到目前的54.35千克/吨,降幅达8.76%,每月可降低燃料消耗360余万元。
与此同时,炼铁事业部强化设备维护,将原先筛板的粗放管理更改为专人负责,要求每天对筛板进行检查,及时清堵、更换,并作为考核项与职工一人一表进行挂钩,真正将其作为日常工作固化下来。(甘志鸿 邓昊)