高炉堵出铁口的炮泥是高炉稳定操作的重要材料。钻开炮泥,铁水排出到高炉外部的出铁作业时间由炮泥的性能决定。当然,铁水流动性、炉内状态和压力等也是决定出铁时间的因素,但认为炮泥是起决定性的因素。特别是炮泥的强度和密度低时,出铁口的炮泥由于铁水的磨损或侵蚀,导致出铁口逐渐扩大,因此必须防止出铁口扩大。本研究调查了提高炮泥性能对延长出铁时间的效果。进行了提高炮泥的强度和密度性能,防止出铁口扩大,延长出铁时间的试验。制备了高强度和高密度两种配合的炮泥试样,高强度型是为提高抗压强度而开发,高密度型是为提高耐蚀性而开发。
本研究的目的示于图1,如图1所示实线是普通出铁曲线。从出铁中期(T2-T3)开始,出铁口变大,铁水量增加。出铁中期出铁曲线向箭头①方向下降,在出铁末期(T3-T4)急剧增加的量如箭头②,最终出铁时间延长到T5以上是本研究的目的,但这次只调查了强度和密度的影响。
1 试验方法
为了验证实际使用的效果,在制作工厂制备了5t炮泥试样。将炮泥用80℃×2h预热,再用70kgf/cm2压力成型。成型的试样进行300℃×10h、1500℃×3h的热处理,分别评价了炮泥试样的性能。采用阿基米德法测量制备试样的比重和气孔率,抗压强度试验为加压速度10-15kgf/(cm2·s),试样尺寸为40mm×40mm×40mm,弯曲强度试验的试样尺寸为40mm×40mm×160mm,试验速度为5-7kgf/(cm2·s)。腐蚀试验采用旋转腐蚀试验法,放入300g铁水和渣(7:3)。在1530±20℃,保持30min后,更换新的铁水和渣,反复操作16h,渣碱度为2.0。
表1是高强度型炮泥的成分,为了确认强度的效果,制备了7种试样。添加剂控制粒度平衡,提高了抗压强度。表2是高密度型炮泥的成分,主原料使用刚玉、SiC、C、Me-Si,粒度平衡比A型炮泥构成致密。
2 试验结果
2.1 物理、力学性能
图2是高强度型炮泥A1-A7的力学性能。从图2(a)的体积密度看,1500℃×3h热处理试样的体积密度比300℃×10h热处理试样低。此外,热处理温度1500℃的试样呈高抗压强度。从A1-A7以一定幅度增加。这是作为添加剂使用的金属烧结料控制的结果。
高密度型(B)炮泥粒度
平衡比常规炮泥构成更致密,是为了提高抗侵蚀性而开发的炮泥。高密度炮泥比常规炮泥和高强度型炮泥密度高0.3-0.5。即使热处理后密度变化也小。抗压强度与高强度型炮泥一样,采用金属烧结料、粒度平衡,1500℃热处理的试样性能高于300℃热处理试样2倍以上。
为了调查实际出铁温度,进行了高温弯曲强度试验。在1000℃到1200℃的阶段,烧结进行,强度增加,但在1200-1400℃的阶段,SiO2的相转移,由于Si3N4 SiO2 C的反应,产生气体,结晶量减少导致微裂纹产生,强度下降。
2.2 侵蚀试验
从高强度型炮泥A1-A7的侵蚀指数可以看出,如将现有炮泥的侵蚀指数作为100,A1、A2比现有炮泥耐侵蚀性能高,A3-A7比现有炮泥耐侵蚀性能低。认为A7比A1密度高,但耐侵蚀性低是化学反应导致侵蚀发生,这也清楚了在高速流动的铁水中,化学反应也进行。
2.3 微观组织
为了确认高密度试样的性能,用SEM观察了微观组织,结果显示,用于炮泥的焦油部分经过300℃、1500℃的热处理,也发现了形成气孔的部分,但骨料和微量成分仍致密结合。
3 分析
本研究中,为了延长出铁时间,改善了出铁口炮泥的性能,调查了其性能的影响。开发了高强度、高密度型炮泥,调查了物理和力学性能,确认了对延长出铁时间的影响。
高强度型炮泥(A)控制金属烧结料,可以提高抗压强度。但是,相对于提高力学性能的结果,对延长出铁时间的影响很小。如图3所示,出铁时间虽有波动,但高强度炮泥基本在与现有炮泥相同时间的A区间存在。而高密度炮泥(B)平均是B区间,比现有炮泥延长出铁时间约10%。
高强度炮泥(A)强度越高,脆性增强,不耐铁水速度冲刷和压力,确认了出铁口侧有泄漏现象。根据这些结果认为,高密度炮泥比高强度炮泥对延长出铁时间有效。
4 结语
本研究中,为了延长出铁时间,提高了现有炮泥的强度和密度性能。提高强度性能的
炮泥的出铁时间稍有延长,提高密度的炮泥延长出铁时间约10%,没有达到希望的效果。因此,还需要对铁水流动性、炉内压力以及炮泥的填充量等因素进行广泛的验证。 (魏英杰)